Objetivo do estudo
Este estudo aplica os princípios do Lean Manufacturing para mitigar desperdícios e otimizar processos produtivos Utilizando o Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM), tack time e Heijunka, a pesquisa identificou gargalos operacionais e oportunidades de melhoria, validando com a analise de payback.
Relevância/originalidade
A relevância desse estudo esta na aplicação prática do Lean Manufacturing para otimizar processos reais, sua originalidade destaca-se pela abordagem holística, unindo ferramentas de gestão (VSM, tack time, Heijunka) com a análise de payback para comprovar a viabilidade do investimento.
Metodologia/abordagem
A metodologia seguiu uma abordagem estruturada: análise e mapeamento dos processos existentes para identificar desperdícios. Em seguida, as ferramentas do Lean Manufacturing foram implementadas para otimização, e os resultados avaliados para futuras melhorias contínuas.
Principais resultados
O estudo demonstrou a eficácia das ferramentas Lean, resultando em um aumento de 24% na produtividade, viabilizado pelo balanceamento de tarefas Concomitantemente, a otimização de processos levou a uma redução de 32,25 metros em deslocamentos e a uma maior eficiência.
Contribuições teóricas/metodológicas
Este estudo oferece uma importante contribuição teórica ao validar a aplicação do Lean Manufacturing em um contexto de remanufatura. Metodologicamente, destaca-se pela abordagem sistemática na identificação e solução de problemas, integrando ferramentas de otimização a uma análise de viabilidade econômica.
Contribuições sociais/para a gestão
A pesquisa contribui socialmente melhorando o ambiente de trabalho e o uso de recursos Já para a gestão, demonstra a importância da participação de todos os níveis da empresa na implementação bem-sucedida do Lean Manufacturing, validando a eficácia da abordagem nos resultados.